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SPRING BACK 보정치 적용

문서에서 저작자표시 (페이지 40-48)

Fig. 18처럼 나온DATA를 바탕으로 형상 SPRING BACK 보정을 적용해 보았다.

보정치는 하형(LOWER DIE)인 PUNCH 면에 적용 하였고 성형해석에서는 많은 변형양 을 보였지만 SPRING BACK은 MAX:1.974 으로 이 구간에는 거의 비슷한 수치인 -2mm의 역보정을 주었고 SPRING GO는 MIN: -7.149 으로 이 구간에는 +7mm의 역보 정을 주었다. 그리고 측벽부 MIN: -4.629 구간은 L/R 양 비교 후 평균값인 +4mm의 역보정을 적용 하였다. Fig.24에서 보이는 단면과 같이 총 편차 9mm의 편차를

“0”LINE 기준 HOOD 부분 앞측과 뒷측으로 보정치를 적용하였다.

Fig. 4.7 Calibration data sheet and the product Section

일반적인 측벽 단면 및 “R” 보정에서는 Fig.25의 스프링 백을 예측하여 보정 치를 적용하는 근사식이 있습니다. 하지만 이러한 식으로 적정 스프링 백 근사치 의 양을 구하는 건 사실 어려운 것이다. 즉, 전체형상에 오목, 볼록, 평면구간 및 여러 형상으로 이루어진 제품의 알루미늄 보정에서는 단순 벤딩에 대한 스프링 백 예측 근사식을 적용할 수가 없습니다. 그래서 형상에 나온 스프링 백을 해석상에 나오는 거의 근사치에 가까운 보정양을 통해 모델링에 감안하여 직접 적용해 보았 습니다.

Fig. 4.8 Springback Approximate

1) SPRING BACK 근사식

 

 

 

  

 

 

2) SPRING BACK Factor

 

   

  

 

  

 

  

    

 



Fig.24 에서 보여주는 보정치는 제품으로 성형된 기준으로 나온 해석상 스프링 백 양으로 보정치를 설정하여 모델링을 진행 하였으며 외판의 특성상 외관의 굴곡 관리가 중요한 문제로 얼룩말 무늬의 굴곡 곡선을 확인하면서 조금씩 보정값으로 제시된 값 대비 수준으로 모델링 보정을 추가 하게 된다. 그래서 해당 보정치의 정확한 수치로의 모델링 작업이 안될 수 있지만 거의 비슷한 값을 적용하게 된다.

Fig.26 의 그림을 보면 모델링 후 얼룩말 무늬로 최종 모델링에 굴곡 곡선을 확인 할 수 있다.

Fig. 4.9 Zebra-patterned skin curve design

4.7 3차원 CMM측정을 통한 보정 결과 분석

HAXAGON사의 TORO 40.16.21 모델명의 CMM 측정기를 이용하여 측정한 DATA 이며 동일조건 및 동일한 포인트를 측정기준을 통해 보여준 개선 내용이다.(A)수정 전 의 내용을 보면 세팅 후 측정변형을 최소화 하기 위해 제품을 뒤집어서 측정하여 측정 수치는 반대로 되어 있는 모습이다. 제품방향으로 보았을 때 빨간색이 (-)경 향 파란색이 (+) 경향이다. PASS의 기준은 OTR의 비매칭 기준으로 +0.70~-0.70의 기준을 적용하고 매칭 기준으로는 +0.5~-0.5의 기준을 적용하여 PASS는 녹색으로 설정하였고 보정치의 “0”구간으로 설정되어있는 파란색으로 표시된 6개의 포인 트가 그대로 PASS가 안되는 경향을 볼수 있으며 수치적으로도 0.21mm 변화량이 있 었다. 빨간색으로 표시된 양도 2.53mm의 변화량이 있어 보정치로 개선 확인이 가 능했다. Fig.27, 28과 같이 이런 경향을 수치적으로 알아보기 쉽게 표시 해 보았 고 색으로도 PASS의 기준을 쉽게 볼 수 있게 해보았다. 이러한 변화량 시트의 MAX 와 MIN의 양은 Table.7, Table.8의 비교 수치를 보면 알 수 있다.

(A) Before (B) After

Fig. 4.10 Comparison of measured values before and after modification (1)

Table. 4.2 Calibration Measurement Results(1)

(A) Before (B) After

(A) 수치

MAX +1.52

MIN -3.13

(B) 수치

MAX +1.73

MIN -0.60

(A-1) Before (B-1) After

Fig. 4.11 Comparison of measured values before and after modification (1)

Table. 4.3 Calibration Measurement Results(2) (A-1) Before (B-1) After

(A-1) 수치

MAX -1.45

MIN -0.79

(B-1) 수치

MAX +0.69

MIN -0.15

그리고 Table.9와 같이 같은 포인트 기준으로 수정 전 및 수정 후의 수치 변화 량을 임의의 위치인 11개 포인트 기준으로 나열해 보았다. 보정치 대비 개선이 많 이 되어있는 수치이다. Table.9에서 보이는 Max: 6.62mm부터 Min: 0.41mm까지의 개선효과를 볼 수 있었다. 이러한 수치는 Fig.24에서 보정 적용한 Max: 7.0mm 의 보정 수치와 비슷한 수치로 보정치에 대한 개선율은 약 91.4%정도로 이다.

Table. 4.4 Comparison dimension by 11 points

수정 전 수정 후

1 -3.56 +0.15

2 -1.08 +0.07

3 +1.53 -1.00

4 +1.42 -1.02

5 -1.07 -0.02

6 -3.85 +0.30

7 -0.65 -0.34

8 +6.42 -0.20

9 -0.83 -0.42

10 +3.13 +0.61

11 +2.04 +0.69

이로써 최종 스프링 백 보정 결과를 Table.10과 같이 간단하게 정리해 보았다.

형상 측정 포인트는 총 300포인트를 측정해 보았고 수정 전 DATA보다 SPRING BACK 의 보정으로 많은 개선효과가 있었다는 결론을 내릴 수 있었다. 비록 100%의 개선 효과를 보이진 못했지만 초기 대비 64%의 개선효과가 있었으며 이러한 개선 효과 로 인한 프레스 자동차 부품인 알루미늄합금의 품질을 정확한 해석과 SPRING BACK 분석을 통해 납품 일정, 제작 일정 축소, 품질육성에 대한 원가 절감효과가 가능 한 것으로 확인 되었다.

Table. 4.5 Final shape improvement figures

수정 전 수정 후

SURFACE

PASS % 24% 88%

PASS POINTS 71 261

TOTAL POINTS 300 300

Fig. 4.12 Final shape improvement figure graph

제 5 장 결론

본 연구에서는 차체 경량화에 적용되는 가장 대표적인 알루미늄 합금 6016 소재 를 자동차 프레스금형 HOOD OTR에 적용하여 이 소재의 성형성과 스프링백 성형해 석을 통해 분석해 보고 이를 개선 시켜 보았다. 본 연구뿐 아니라 다른 연구들을 통해서 Al6016의 성형성은 검증이 된 내용이나 Autoform R7.0을 사용하여 성형성 재 분석을 통해 비유동부인 드로우 금형의 하형인 PUNCH측은 해석의 차이와 2% 이 내의 차이를 보여준 반면 블랭크 홀더측은 마찰력이 감이된 금형의 폴리싱의 상 태, 거칠기의 정도 또는 다이스포팅을 통한 미세한 차이에 따라서도 성형해석과 양이 달라질 수 있다는 결론을 얻을 수 있었다. 물론 이와 같은 알루니늄 합금을 사용한 금형 드로잉체계는 명확한 표준은 없다. 형상의 크기, 형상의 모양에 따라 서 성형성이 지금과 다르게 달라질 수 있으며 모든 드로잉성형이 프레스 금형의 특성상 경험상의 수치로 제작이 이루어지고 있는 실정이기에 이를 완벽하게 개선 한다는 것은 정말 변형양이 많은 알루미늄 합금 소재에 매우 어려운 일이다. 하지 만 성형해석조건을 명확하게 확인하고 이를 성형해석을 하여 통계적 분석방법을 통한 FLD선도를 분석해보면 고정된 형상에서의 성형해석은 거의 일치한다는 결론 이다. 그리고 블랭크를 홀딩하는 부분은 이러한 해석을 통해 참고하여 개선이 가 능 할 것으로 판단된다. 그리고 SPRING BACK 해석을 통해 알루니늄합금 Al6016이 자동차 외판 부품인 HOOD OTR라는 제품에 미치는 SPRING BACK의 경향에 대해서 실 험을 수행하였다. 보정치의 결론으로 분석양 가장 높은 곳인 +7.0mm 의 적용구간 에서 100% 기준으로 약 91.4%의 개선율을 보여줬으며 보정수치가 낮은 곳인 – 1.5mm 적용구간에서도 약 51.4%의 개선율을 측정결과로 보여주었다. 총 300포인트 를 측정해본 결과 수정 전 24%의 형상 PASS 수치에서 수정 후 88%의 형상 PASS 수치로 한번에 64%의 개선효과를 보였으며 이러한 개선 효과로 인한 프레스 자동 차 부품인 알루미늄합금의 품질을 정확한 해석과 SPRING BACK 분석 및 보정을 통 해 알류미늄을 자동차의 외판부분에 사용한 부품의 고품질 초기 확보, 납품 일정, 제작 일정 축소, 품질육성 단축, 원가절감효과가 가능한 것으로 기대 된다.

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