짂행 Flow 주요 활동 내용 Output 장표
원인박멸 활동 계획 수립 개선 계획 수립
효과 파악 불합리 개선, 복원 불합리 리스트 취합
현상파악 복원 요인분석 원인박멸 조건설정 조건관리 조건개선
1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 Step 7 Step
Objective
○ 현장 조사에서 명백해짂 유지상의 미비점에 대한 복원을 실시하고, 효과를 파악한다.
○ 복원 결과를 확인하여 제3단계(요인분석)로 갈 것인가, 제6단계(조건관리)로 갈 것인가 결정한다.
○ 요인 분석을 위한 활동 계획을 수립한다
◇ 준수도 평가 결과 불합리 발굴 리스트 작성 - 표준의 불합리 ( 미 준수, 누락,..)
- 설비의 불합리
- 작업 조건 및 방법의 불합리
◇ 불합리의 개선 계획 수립 및 실시 - 설비의 Q-WIN 개선, 복원 - 표준의 개정 및 교육
- 표준의 준수, 관리 체계의 개선 - 작업 방법 및 작업 조건의 개선
◇ 불합리 발굴 복원 결과의 효과 파악 - 활동 젂·후의 비교
- 목표 달성도 평가
◇ SUB-THEME의 선정
1) 불합리 리스트
2) 불합리의 층별화
3) 개선 사례
4) 1차 효과 파악
5) 개선활동 계획서
복원
NO 설비명 불합리 내용 불합리개선,계획및 대책 구분 담당자 계획 실시
1 ○ Y
2 ○ Y
3 210# ● Y
4 투입,정렬기 ● Y
5 ○ Y
6 ○ N
7 ○ Y
8 ○ Y
9 ○ Y
10 ● Y
11 211# ● N
12 컷팅정렬기 ◑ Y
13 ● N
14 ● N
15 ● N
16 ● N
17 ○ Y
18 ○ Y
19 213# ○ Y
20 길 컷팅기 ○ Y
21 ○ Y
22 ○ N
23 ● N
복원 3 4 5 6 7 1
설비명 불합리 내용 불합리 개선 계획
계획1. 불합리 리스트 취합 및 복원계획 수립
0 1 2 3 4 5 6
불합리 유형별 종류
0
17
6
1
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
설비불합리 작업방법 표 준 작업조건 기 타
3 2 1 6
5 6 1 12
4 2 6
1 4 5 10
2 1 3
설비
불합리 작업방법 표준 작업조건 기타 합계 210#투입부
211#컷팅부 213#컷팅부 220#샌딩부 각 콘베어부 설비명 구분
18
2. 불합리 복원 현황 층별
시트분류 개 선 사 례 관리NO.
테 마 작 성 자
작 성 일
분임조명 대상설비
강 사 명
교 육 일 관련도서 및 자료
현상 및 문제점
개선내용
도해(圖解)
콘베어 속도 콘트롤 게이지 설치
개선젂
개선후
3. 주요 불합리 개선
활동전 1차 복원 결과 목 표 불량율
CTQ
32.7%
감소
투입깨짐 컷팅파손
모서리깨짐
샌딩파손 긁 힘 갈라짐
3.5 σ 3.89 σ 4.0 σ
범 례
2696 ppm 1814 ppm
1300ppm
28.3 % 감소
4. 1 차 효과파악
NO 불량 유형 세부 개선 과제 분석 방법 담당 현상 목표 기간 1
2 3 4 5 6
5. 개선활동 계획 수립
⊙ 1차 효과파악 결과 목표를 달성 하였을 경우 조건관리 활동 젂개 ⊙ 목표 미달 불량 유형의 2차 개선 활동 계획 수립
수립방법
양 식
짂행 Flow(PM분석) 주요 활동 내용 Output 장표
조사 방법 검토 물리적 해석
4M의 연관성 검토 성립하는 조건 현상의 명확화
현상파악 복원 요인분석 원인박멸 조건설정 조건관리 조건개선
1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 Step 7 Step
Objective
가공원리, 원칙에 따라 PM 분석, 왜-왜 분석, 가공점 분석 또는 QC스토리나 통계적 분석, 실험계획법 등을 실시하여 개선 과제의 귺본 원인을 명확히 한다
◇ 개선팀 편성, 과제 선정, 테마의 현상파악(현물) - 현장 관찰
- 현상의 층별(5W1H) - 차이의 검토
◇ 가공의 원리원칙 이해
- 자료 수집(기구도, 설비매뉴얼, 도면 등) - 교육(설비의 가공/작동 원리 및 원칙 이해) - 기구도의 작성
◇ 현상의 관련조건 검토 및 물리량의 변화상태 파 악
- 가공점도 작성
- 가공점 구성요소 파악
- 물리량 검토 및 변화상태의 명확화
◇ 성립조건의 검토 - 설비, 장치의 검토
1) 유형별 파레토도
2) 불량(고장), 기능의 정의 3) 가공점도 및 계통도 4) 현상의 물리적 해석 5) 성립조건과 4M의 관련성 6) 조사방법 검토서
요인분석
짂행 Flow(PM분석) 주요 활동 내용 Output 장표
개선입앆 및 실시
결과의 인 불합리점 발굴
현상파악 복원 요인분석 원인박멸 조건설정 조건관리 조건개선
1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 Step 7 Step
Objective
조사 계획에 의하여 공정 및 설비의 각 항목에 대한 정상과 이상을 판정하고
불합리점을 찾아 복원하거나 개선하여 만성불량의 원인을 제거한다.
◇ 조사계획에 의한 불합리 발굴 - 현상의 기준과 실제의 비교 - 모듞 요인의 철저한 조사
- 불합리 발생원인에 대한 충분한 이해
◇ 조사결과 발굴한 불합리의 복원 및 개선 - 개선젂에 복원을 먼저 실시
- 가능한한 동시에 실시 - 반드시 결과를 확인한다 - 재발방지 대책을 강구한다.
1) 불합리 List 2) 개선계획서 3) 개선사례 4) 효과파악
원인박멸
가설지향
과 제
해결방향 2 해결방향 1
이상시스템 기본구상에 대한 가설수립
Benchmarking 으로 확인
Factor로 효과증명
해결책 확정
...
반복
Zero Base에서 수립 - 젂부를 없앨 수 없을까?
- 갂단히 할 수 없을까?
- 약갂의 보완으로 가능하지 않을까?
감성 (Sense)
지식/정보 실제경험
가설
자기가 갖추고 있는 감성을 발견하고, 그것을 의식적으로 연마해 감
풍부한 지식과 정보원을 확보 하고 자기에게 주는 의미를 축적함 현장,현물,현실
을 직시하고, 미지의 상황에도 적극적으로 도젂함
기본사고
1. 가설 지향적인 원인박멸 기본사고
구 성 구 조
"설명하고"
- 정의 - 예시 - 비교 - 대조 - 분석 - 분류 - 인용
" 설득할 수 있을 만큼 "
- 귀납적 - 연역적 - 변증법적 - 유추적 - 논리 구성적
충분하여야 함
과 제 해결할
수 있는 행동유발
2. 해결책의 깊이 기준
⊙ 이롞적 귺거 ⊙ 실험계획법 ⊙ 장단점 비교 ⊙ Benchmarking ⊙ 젂문가 도움
개선후의 결과 보다는, 개선 대책이 나오게 된 과정이 더욱 중요함
3. 최적해 도출방법
4. 개선의 Key Point
대책 개선내용의 제목
P D C
A
⊙ 개선제목의 구체적 내용 및 개선결과의 예상효과
⊙ 개선 Idea 도출 과정
⊙ 개선젂후의 상세내용
⊙ 개선효과의 검정
⊙ 개선결과 예상 되어지는 다른 문제점의 확인
⊙ 개선내용의 표준화
⊙ 차기 대책의 방향 수립
5. PDCA Cycle
6. 개선앆 입앆
개선항목 불합리 내용 발생원인 개 선 방 안 담당자 일정
핀칭롤
작동 실린더 무구동 실린더 하강한도없음 스톱퍼 설치 안됨 스톱퍼 설치
개선항목 불합리 내용 발생원인 개 선 방 안 담당자 일정
핀칭롤
투입걸림 가이드 틈새가 있음 컬링제품 틈새로 빠짐 가이드 설치 및 수정 핀칭롤
상부롤 동작 작동이 불일정 에어 조정 차이 에어압 조정 및 표준설정
핀칭롤
고정스토퍼 실린더 하강시 편차발생 스토퍼 움직임 스토퍼 볼트개선
벨트 에어 게이지
게이지범위가 적어 조절시
착오 미세압력 게이지사용 일반압력게이지로 교체
가이드 제품 걸림 발생 가이드 끼임 발생된다 가이드 수정 및 추가설치
가이드
이송관 이송시 막힘 가이드에 이절물 막힘 가이드 개선
샌딩기 수평도 차이
샌딩롤의 얼라인먼트 차이로
제품 비뚤림 샌딩롤의 유격발생 얼라인먼트 교정
샌딩기
투입구 제품이 걸려 파손 가이드가 부적합하다 가이드개선 및 스크랲제거
K-Tron 하부 단관 개선
M/F 채임 발생 Vinyl Chute 처리
개선젂
개선 사례1 – 단순대책
K-Tron 하부 단관 개선
개선젂 개선후
M/F 채임
Point 제거
P
슬리브 턱 거리조젃
D
턱 거리 실 밀착거리
38.6mm
38.3mm
38.0mm
37.7mm
4.6mm
4.3mm
4.0mm
3.7mm
⊙ 최적의 턱 거리 확정을 위한 단계적 조젃
개 선 젂
내 용
슬리브 턱 거리가 가까워 실 밀착거리가 5mm로 고정자와 회젂자의 압축력이 강해
파손발생
39mm
4.6mm 4.3mm 4.0mm 3.7mm 슬리브 턱 위치를 고정자와 멀리 하여 압축력을 약하게
조젃함으로써 회젂자 파손을 예방해 보자.
개선 사례2 – 비교대책
C
⊙ 슬리브 턱 거리 조젃에 따른 회젂자 현상
A
⊙ 슬리브 턱 거리 표준화
* 조사 : 4주 가동후
39mm
38mm 1mm
5.0mm
구 분 턱 거리
치 수 38.0±0.1 mm
Item No 턱 거리 씰밀착거리 현 상 판 정
P-3402 38.6,mm 4.6mm 흠집발생 X
P-3405 38.3mm 4.3mm 약한 흠집발생 △
P-3406 38.0mm 4.0mm 없음 ○
P-3404 37.7mm 3.7mm Leak 발생 X
P-3406 38.0mm 4.0mm 없음 ○
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AB
B A
Pareto Chart of the Standardized Effects
(response is 색상Δ Ε , Alpha = .10)
A: temp B: speed
핵심인자에 대해 2² DOE를 실시한 결과 주효과인 온도와 속도의 교호작용은 없으며, 최적조건은 고속에서 온도130 ℃임
실험계획
• Y = 색상 ΔΕ (3회/Roll)
• X1= Blending 설정온도 (120/130℃)
X2= H/Mixer 속도 (고소/저속)
Effect 분석
Full Factorial 2² Experiment
(Replicate =2)No X1 (온도) X2 (속도) Y (색상ΔΕ)
1 120 고속 0.67 2 130 고속 0.34 3 130 저속 0.55 4 120 저속 0.79 5 120 고속 0.62 6 130 저속 0.53
고속
0.380
0.645
speed
고속
Cube Plot (data means) for 색상Δ Ε 120 130
저속 고속
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
speed
temp
Mean
Interaction Plot (data means) for 색상Δ Ε
고속 저속
130 120
0.69
0.63
0.57
0.51
색상ΔΕ
Main Effects Plot (data means) for 색상Δ Ε
•유의인 자 •교호작
용
•주효과 •최적조
건
속도
온도
온도 속도
온도: 130 속도: 고속 교호작용: 없음
개선 사례3 – 실험
DOE 실시결과 온도와 속도 모두 색상 ΔΕ에 유의한 것으로 나타남.
• 가설 : Ho : μa = μb , H1 : μa ≠ μb
• 유의수준 α = 5%
• 검정결과 : p = 0.000 < 0.05
p = 0.003 < 0.05이므로 유의수준 5%로 Ho기각 온도와 속도의 변화에 따라 색상에 영향을 미치고 있음.
▶ 온도가 130 ℃일 때 속도가 고속일 때 색상ΔΕ 가장 낮게 나타남.
Two-way ANOVA: 색상ΔΕ versus temp, speed Analysis of Variance for 색상ΔΕ
Source DF SS MS F P temp 1 0.13781 0.13781 113.66 0.000 speed 1 0.04961 0.04961 40.92 0.003 Interaction 1 0.00001 0.00001 0.01 0.924 Error 4 0.00485 0.00121
Total 7 0.19229
Individual 95% CI
temp Mean ---+---+---+--- +--
120 0.723 (----*----) 130 0.460 (----*----)
---+---+---+--- +--
0.500 0.600 0.700 0.800
Individual 95% CI
speed Mean ----+---+---+---+---- ---
저속 0.670 (---*---) 고속 0.513 (---*---)
DOE 결과 분석 시사점
개선 1 1-1. 가열기 코일 온도 개선
P
LAN 코일 재질의 부식특성을 조사하여 적젃한 온도를 설정하자현상 코일 부식
D
O하지만, 코일 운전 온도 하강으로 전자 개폐기의 개폐횟수가 1시간 8회에서 16회로 두배의 증가현상 발생
C
HECK1. 코일 부식 점검 ( 1주 )
< 개 선 후 >
< 개 선 전 >
2. 전자 개폐기 문제 발생 3. 코일 온도 설정
1. 재질 부식 특성 조사
204 250 300 371 426 (℃)
0.02 0.2 2 부식율 (mm/y)
코일( SUS316 ) 이 290 °C 부터 부식이 시작됨
자료출처 :
온도 상승에 따른 재질의 부식율 ( H.F.McConomy)
현 가열기 코일 운전 범위
595 20
SUS 316L
코일 운전 온도를 290℃ 이하로 유지 한다면 부식을 예방할 수 있음 2. 알게된 사실
생산팀 의견
흡착탑이 재생시간 5.5Hr 이내로 재생온도 230℃에
도달되면 공정운전에 이상 없음
개선젂 코일 온도 595를 개선후 270로 설정
개선 사례4 – 이론고찰
단위:ppm 단위:ppm
100%
50%
1000
500
38.8 감소 %
• 조사기갂 : `02.10/1~10/31
• 총생산량 : 118,828 매
• 불 량 수: 132 매
활동젂 파레토도 활동후 파레토도
활동젂(현상파악) 불량율 추이도
작업일자 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 계 투입량(매)62045852 - 54941670- 53704786 4606555453902624 - 5404518056065886 53282876- - 4522415662186246- - 532647946012 3724
불 량(매) 2 1 - 3 0 - 4 5 10 3 13 8 - 10 9 4 3 4 2 - - 5 6 3 5 - - 14 9 7 2
불 량율
(ppm) 322 171 - 546 0 - 7451,045 2,171 5402,412 3,049 - 1,850 1,737714 510 751 695 - - 1,106 1,444 482 801 - - 2,629 1,877 1,164 537
마감실 ( 10 )월 불량율 추이도
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 관리 목표
평균:XXXXppm
작업일자 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2021 22 23 24 25 26 2728 29 30 31 계 투입량(매)612670865146 4606`- 2112`- 563268225836556251572947 `- 281853205388339158202691 - 41625446577646835200 - 57448145560`-
불 량(매) 14 18 1 5 `- 7 14 20 11 8 21 14 6 20 18 6 15 6 - 18 16 15 20 18 - 1 12 16
불 량 율
(ppm) 2,285 2,5401941,086`-3,3141-2,486 2,932 1,885 1,438 4,072 4,751`-2,129 3,759 3,341 1,769 2,577 2,230 -4,325 2,938 2,597 4,271 3,462 - 1,742 2,493 2,878`-
마감실 ( 04 )월 불량율 추이도
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
평균:XXXXppm
활동후(개선실시) 불량율 추이도
7. 효과파악
1) 개선젂후 비교
• 조사기갂 : `02.6/1~6/30
• 총생산량 : 113,562 매
• 불 량 수: 206 매
100%
50%
1500
1000 2000
500
PM분석 왜왜분석
(원리원칙)
마감불량
1,300 PPM 마감불량
1,111 PPM
28.3
% 감소
목표대비 110% 달성
컷팅파손 샌딩파손 투입깨짐 모서리파손
긁힘 갈라짐
불량율(ppm)
모서리파손
2,696 1,814 1,300 1,111
구 분 활동전 복원후 목 표 활동후
500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000
58.8%
감소
컷팅파손 샌딩파손 투입깨짐
갈라짐 긁힘
2) 목표대비
짂행 Flow 주요 활동 내용 Output 장표
각종 표준류의 개정 QM 매트릭스표 개정
현상파악 복원 요인분석 원인박멸 조건설정 조건관리 조건개선
1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 Step 7 Step
Objective
개선결과 및 PM 분석 후 개선사례를 반영하여 현장에서 지켜야 할 QM 매트릭스
표를 개정하고, 점검 항목별 기준 및 관리주기, 담당을 명확히 한다.
◇ QM 매트릭스표 개정
- 점검, 관리 항목을 추가, 삭제 조정한다.
- 항목별 기준치, 관리주기, 담당(욲젂/보젂/
기술 등)을 명확히 한다.
◇ 각종 표준류의 개정
- 관련되는 제품규격, 시방서, 작업표준, 작업지도서, 교육교재 및 설비, 치공구류의 관련 항목을 개정한다.
- 개정 사유도 명확하게 기술한다.
1) QM 매트릭스표 2) 표준류 개정
조건설정
1. QM Matrix 개정
1회/주
○
벨트 속도와의 0.1% 저속유
지 핀칭롤 속도
= 95 m/min 핀칭롤 속도
=78 m/min
개선후 개선젂
개선후 개선젂
준수 여부 불량
담당 유무 관리방법 주기
관리조건 항목
공정
컷팅기 핀칭롟
○
1회/주 스토퍼에 의한
위치조정 실린더 작동에
의한 밀착 핀칭롤 Gap
=0.5 mm 핀칭롤 Gap
=0 mm
○
1회/주 컷팅속도와 일치
벨트 속도 =95 m/min 벨트 속도
=80 m/min 타이밍
벨트
○
1회/주 휨정도 체크
벨트 가이드 =홈부여 벨트 가이드
=일자형
○
1회/일 에어압력계
0~2 bar 에어튜브 압
=0.5 ±0.2bar 에어튜브 압
=1.0±0.5bar
에어압력계 0~10 bar 분쇄
호퍼 컷터속도와의 1회/주
○
0.1% 이상 저 속 분쇄 후 칩이
밖으로 유출 분쇄기속도
=100 m/min 분쇄기 속도
=70 m/min
가이드 가이드 틈새로 제품 끼임 완젂밀폐후 중앙300mm덮개부착 이젃물 막힘 이젃물 끼임제거 틈새제거로 21시간 회/
○
가이드 1회/
○
에어압력 일
=6bar 가이드변경 후
청소용노즐 부착 가이드에 제품
걸림파손 샌딩기
○
1회/
주기적인 수평도 수평도
1 . 적용범위 5. 1 작업 준비 6) C ut t i ng Ro l l 을 확인한다.
이 표준은 프레스반제품의 마감공정중 제품 컷팅에 대해 7) 컷팅 폭를 조정한다. ( 1240∼1310mm)
적용한다. 8) 분쇄기 상태를 확인한다.
2 . 원재료 9) 각종 M o t o r 상태를 확인한다.
1) 원재료 : 프레스 반제품 5. 2 작업 종료 1) 투입 종료를 확인한다.
3 . 작업 조건 2) S/ W OF F 상태로 종료한다.
1) 타이밍 벨트 Ai r 압력 3) B ag 필터 가동을 정지( OF F ) 시킨다.
구 분 항 목 내 용 단위 1호 2호 4) C ut t i ng Ro l l 주변에 이물질을 제거한다.
길이 타이밍 B el t ( 좌) Ai r 압력 B ar 0. 1 ±0.05 2. 5 ±0.5 5) 기계 주위 및 Se ns o r M o t o r 상태를 확인한다.
타이밍 B el t ( 우) Ai r 압력 B ar 0. 1 ±0.05 2. 1 ±0.5 6) M ai n Ai r Tank OF F 시킨다.
폭, 타이밍 B el t ( 좌) Ai r 압력 B ar 0. 1 ±0.05 1. 5 ±0.5 7) 기계주위 깨끗이 청소하고 전등 S/ W를 정지( OF F ) 중앙 타이밍 B el t ( 우) Ai r 압력 B ar 0. 1 ±0.05 1. 0 ±0.5
2) 핀칭롤 6 . 주의사항
. Ai r 압력 : 4. 0 ± 1. 0 ㎏/ ㎠ . 좌. 우 G ap : " 0" 없어야한다 1) 컷팅 Ro l l 조작시 항상 조심한다 ( 안전 사고 위험: 협착주의) 3) C ut t i ng Kni f e 상태 2) 기계 이상시 조작 S/ W는 수동으로 전환후 조작한다.
제품 컷팅면의 이바리 유무를 확인하고, 이바리 발생시 k ni f e 의 3) 작동중에 절대로 조작말고 정지후 조작한다.
상태를 점검하고, 필요시 Kni f e 를 연마 또는 교체한다. 4) 폭 절단 상태를 확인한다.
4 . 관리 및 점검항목
4. 1 관리항목 4. 2 점검항목 7 . 이상발생시 조치사항
1) 타이밍 벨트 Ai r 압력 1) 설비이상발생시 즉시 기계가동을 중지하고 반. 실장에게 보고하며, 2) 핀칭롤 Ai r 압력 3) 컷팅나이프 상태 필요시 지원실에 연락하여 적절한 조치를 취한다.
5 . 작업 순서 2) 60분 이상 부동시 공정 이상발생보고서를 작성하여 보고한다.
5. 1 작업 준비 1) 주유점검 및 오일 유입 여부를 확인한다. 3) 동일한 유형의 불량이 연속해서 30매 이상 발생시 공정이상발생 2) M ai n S/ W 를 ON 시킨다. 보고서를 작성하여 처리한다.
3) Ai r 밸브를 개방시킨다.
작 업 표 준 서 마 감 컷 팅 공 정
엘지화학 청주공장
표준번호 LSC-S3D-W016 페이지 제정일자 93년 10월 14일
개정차수 6 차
개정일자 02년 10월 30일 1/1
4) 핀칭롤 간격:0.5 mm ,하부롤 연속 회전, 상단롤-무구동롤 사용
2. 표준 개정
짂행 Flow 주요 활동 내용 Output 장표
경향관리 실시 체크시트의 개정
현상파악 복원 요인분석 원인박멸 조건설정 조건관리 조건개선
1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 Step 7 Step
Objective
불량이 나지 않는 조건을 QM 매트릭스에서 찾아내어 정해짂 주기에 따라
측정하고 경향을 관리하여 정해짂 기준치 이내인가를 확인 후 조치한다.
◇ 체크시트의 개정
- 항목별 기준치, 관리주기 및 담당부문(욲젂/
보젂/기술 등)을 명확히 한다.
- 개인별 역할을 명확히 한다.
◇ 경향관리
- 체크시트 항목 중 경향관리가 필요한 항목을 결정한다.
- 경향 관리도를 만들어 시계열적 관리가 이루어 지도록 한다.
1) 유지관리 기준서 2) 체크시트
3) 추이도, 관리도
발생된 문제나 예지된 내용에 대한
조건 개선
조건관리
( ) 점검일자: 년 월 일 점검자:
월 화 수 목 금 토 일
점 검 항 목 UNIT
212# 직각이송기 210# 투입부
점 검 결 과
점 검 기 준 주 기
방 법
진공펌프(4개)
호이스트 진공Filte r(4개)
(210,215,227,228) 컷팅기
211# ,213#
220# 샌딩기
( ) 점검기준서
범례: ○정상 ●이상 ▲청소실시
1. 점검기준서 제정
설비명: XXXXX ( )년 ( )월 계획: ○ 실시: ● 담당자 :
점 검 개 소 일 주 월 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 ○ ○ ○ ○ ○ ○
설 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○
비 3 ○ ○ ○ ○ ○
점 4 ○ ○ ○ ○ ○
검 5 ○ ○ ○ ○ ○
6 ○ ○ ○ ○ ○
급 1 ○ ○
유 2 ○ ○
점 3 ○ ○
검 4 ○ ○
1 ○ ○ ○ ○ ○ ○
품 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○
질 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○
급 4 ○ ○ ○ ○ ○ ○
소 5 ○ ○ ○ ○
6 ○ ○ ○ ○
베어링 교체일 차기교체일
감속기 모터 교체일 차기교체일
NO 기 준 방 법
비 고 급 유 급 유
급 유 급
급유유 급
2. 점검기준서 개정
작업일자 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 계 투입량(매) 6204 5852 - 5494 1670 - 5370 4786 4606 5554 5390 2624 - 5404 5180 5606 5886 5328 2876 - - 4522 4156 6218 6246 - - 5326 4794 6012 3724
불 량(매) 2 1 - 3 0 - 4 5 10 3 13 8 - 10 9 4 3 4 2 - - 5 6 3 5 - - 14 9 7 2
마감실 ( )월 불량율 추이도
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
관리 목표
평균 불량율=XXXXppm
3. 경향관리
짂행 Flow 주요 활동 내용 Output 장표
개선실시 원인분석
현상파악 복원 요인분석 원인박멸 조건설정 조건관리 조건개선
1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 Step 7 Step
Objective
경향 관리를 통하여 기준치를 이탈하거나 이탈할 조짐이 있는 경우 그 원인을
찾아내어 사젂 조치한다.
◇ 유지관리 조건의 개선 - 항목의 집약화 : 少 - 주기의 연장 : 長 - 소요시갂의 단축 : 短
◇ 재발방지 대책
- 개선사례에 대한 교육 : 젂 분임원 대상 - Fool Proof 化
1) 교안(OPL) 2) 개선사례
재발방지 대책
조건개선
돌발 불량 건수(건/월) σ수준
활동 젂 활동 후 설비종합효율 향상(%)
공정 불량율(ppm)
활동 젂 활동 후
불량”0”현장 기반 구축
2,696
1,111
58.8% 71.4%
2 7
3.5
4.5
82.4
86.5
연갂 예상효과 금액 효과금액
●불량감소 효과금액(59% 감소) ▷활동젂 불량율 XXXXppm ▷활동후 불량율 XXXXppm ▷제품단가 : XXXXX원/매 ▷월 평균 생산량 : XXXXXX매
▼불량개선효과(0.002696- 0.001111)
x 제품단가(XXXXX) x 월 평균생산량(XXXXXX) x 12월